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    往復(fù)式壓縮機(jī)填料異常磨損故障分析

      【壓縮機(jī)網(wǎng)一、引言

      某煉廠60萬噸/年柴油加氫裝置,新氫壓縮機(jī)K-101A在近期,因壓縮機(jī)下沉量位移探頭報(bào)警,對(duì)活塞支撐環(huán)磨損進(jìn)行了檢查檢修,更換了活塞支撐環(huán),同時(shí)也給填料函做了拆檢,清洗了填料函各層填料密封環(huán),更換了填料盒冷卻水密封圈。

      在運(yùn)行2天后,現(xiàn)場二級(jí)填料函漏氣高位防空線出現(xiàn)漏氣監(jiān)測(cè)漏氫報(bào)警,運(yùn)行人員和維護(hù)人員到達(dá)現(xiàn)場后,現(xiàn)場曲軸箱呼吸帽出現(xiàn)有氣體伴隨潤滑油外滋現(xiàn)象。維護(hù)人員判斷填料函漏氣,隨即聯(lián)系運(yùn)行部停機(jī)展開檢查。拆檢發(fā)現(xiàn),填料函各層密封環(huán)異常磨損,每層填料盒里有大量黑色粉末。如下圖所示:

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      二、機(jī)組概述

      本新氫壓縮機(jī)為兩列二級(jí),對(duì)稱平衡式壓縮機(jī),氣缸為少油潤滑雙作用水冷式。布置方式為雙層布置,其結(jié)構(gòu)簡圖見下圖。

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      新氫壓縮機(jī)的銘牌參數(shù)如下:

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      壓縮機(jī)主要技術(shù)規(guī)范

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      三、填料函泄漏故障原因分析

      拆檢發(fā)現(xiàn)大部分填料密封環(huán)磨損嚴(yán)重,填料函漏氣是造成現(xiàn)場二級(jí)填料函漏氣高位防空線出現(xiàn)漏氣監(jiān)測(cè)漏氫報(bào)警的原因。泄漏的氫氣經(jīng)中體進(jìn)入曲軸箱,高壓氫氣將潤滑油從呼吸帽壓出。

      往復(fù)式壓縮機(jī)填料函密封環(huán)異常磨損的可能原因有:

      ①填料函的安裝問題導(dǎo)致:安裝前沒有徹底清洗填料的各零部件,沒有保證無油垢和其它臟物油泥;

      ②活塞桿表面嚴(yán)重拉毛或者嚴(yán)重磨損;

      ③沒有正確檢查調(diào)整填料密封環(huán)等在密封盒的軸向間隙,填料密封環(huán)軸向間隙太小,有卡環(huán)現(xiàn)象,或者是軸向間隙過大導(dǎo)致沖擊變形失效等;

      ④填料密封環(huán)的預(yù)緊彈簧損壞,不起預(yù)緊作用;

      ⑤在安裝各填料密封室時(shí),未能保證冷卻水路暢通;

      ⑥填料注油器用油不符合廠家要求;

      ⑦填料函注油管線不通暢或堵塞或注油量太小。

      初步原因分析排查:

      ①安裝清潔不到位問題:近期檢修現(xiàn)場執(zhí)行文明施工,現(xiàn)場配件清理到位,各個(gè)填料盒研磨清理后均用壓縮風(fēng)吹掃徹底,有多人驗(yàn)收,確認(rèn)不是造成填料泄漏的原因。

      ②活塞桿表面經(jīng)檢查,沒有拉毛現(xiàn)象,不是造成填料泄漏的原因。

      ③沒有正確調(diào)整密封環(huán)等在密封室的軸向間隙:查驗(yàn)檢修記錄,填料密封環(huán)在填料盒里的軸向間隙為0.40mm,符合廠家設(shè)計(jì)技術(shù)要求。

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      ④檢查填料密封環(huán)的預(yù)緊彈簧,沒有損壞、變形、斷裂等現(xiàn)象。

      ⑤檢查現(xiàn)場填料循環(huán)冷卻水,水溫水壓正常。

      ⑥填料函注油器用油符合廠家要求。

      壓縮機(jī)廠家要求氣缸、填料潤滑系統(tǒng)用油如下:

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      本機(jī)所用油為L-DAB100,滿足廠家技術(shù)要求。

      ⑦填料函注油管線不通暢或堵塞或注油量太小:

      根據(jù)廠家給出(盡量控制不要斷油)推薦的潤滑油注油量:(按單點(diǎn)注油計(jì)算)

      一級(jí)            二級(jí)

      氣缸   9~18滴/分鐘  12~24滴/分鐘

      填料盒 8~16滴/分鐘  14~28滴/分鐘

      注油量是在開機(jī)前調(diào)整好才能開機(jī),開機(jī)當(dāng)時(shí)將二級(jí)填料函注油調(diào)整為30滴/分,應(yīng)當(dāng)不是問題。

      根據(jù)拆解時(shí)觀察填料函:填料函周圍都是黑色粉末,但是填料函底部腔體有積油。如下圖:

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      本新氫壓縮機(jī)是裝置連續(xù)運(yùn)行的機(jī)組,設(shè)計(jì)易損件都按標(biāo)準(zhǔn)8000小時(shí)(1年)設(shè)計(jì),切機(jī)較頻繁,1個(gè)月切一次。通過和廠家溝通得知,頻繁切機(jī)會(huì)使和金屬件接觸部分的PTFE 極快發(fā)生因溫度變化而失效,包括耐磨性能降低,之前磨下的粉末和潤滑油品在高溫氫氣下融合冷卻后發(fā)硬,堵塞潤滑油的注油孔道;若不及時(shí)清理,導(dǎo)致下次開機(jī)時(shí)極易發(fā)生斷油,會(huì)使PTFE 填料發(fā)生干摩擦失效泄漏。這是本次故障產(chǎn)生的一大誘因。

      填料函總成解體,填料函內(nèi)部全是干干的黑色粉末,似是潤滑油沒有注入,但根據(jù)注油器工作情況,潤滑油從注油器確實(shí)進(jìn)入了接管處。隨即拆解注油

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      未發(fā)現(xiàn)堵塞及油泥且暢通。

      最后檢查潤滑油進(jìn)填料函的金屬編制軟管,在0.6MPa的壓縮風(fēng)憋壓時(shí),發(fā)現(xiàn)金屬軟管從編織外圓有輕微漏風(fēng),進(jìn)而找來專用打壓設(shè)備對(duì)金屬軟管打壓1.5MPa檢查,發(fā)現(xiàn)軟管存在多出漏點(diǎn)。

      經(jīng)與壓縮機(jī)廠家咨詢,注油器潤滑油經(jīng)送至軟管進(jìn)入填料函油嘴,最終進(jìn)入填料函最高壓的一道填料密封環(huán)處,此處壓力約為8.0MPa,由于注油器是容積式柱塞,在沒有出現(xiàn)管路泄漏的情況下,注油泵克服填料函第一道密封環(huán)處壓力,將潤滑油注入到密封環(huán)與活塞桿內(nèi)側(cè),隨著壓縮機(jī)往復(fù)運(yùn)動(dòng),將潤滑油不斷注入在填料函的各級(jí)密封環(huán)內(nèi)圓柱面上。但是本機(jī)的填料函軟管出現(xiàn)了問題,有多處漏點(diǎn),在氣缸高壓氫氣的阻擋下,導(dǎo)致潤滑油從金屬軟管處提前泄漏,散落在填料函外部,并沒有潤滑油進(jìn)入填料處,這是本次填料函異常磨損的主要原因。

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      根據(jù)機(jī)組情況,對(duì)所有金屬軟管給予更換,如下圖所示:

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      四、故障總結(jié)

      通過本機(jī)此次故障,充分說明有油潤滑對(duì)機(jī)組的重要性。在檢維修過程中,檢修檢查要仔細(xì)。一些隱蔽部位,怎樣驗(yàn)證它的可靠性與完好,怎樣檢查更趨于規(guī)范,科學(xué),不能僅依靠觀察,要有監(jiān)測(cè)儀器。

      根據(jù)本級(jí)填料函技術(shù)要求,建議:

      1)升級(jí)填料材料

      選用更耐磨的HY101材料(PTFE+PPS)

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      2)改用無油材料(建議推薦)

      若希望改用無油潤滑工況,我們也可以升級(jí)選材,采用無油潤滑材料來滿足需求。

      3)建議每次切換機(jī)組時(shí)間可按6 個(gè)月執(zhí)行,或短時(shí)間切換試用備用機(jī)組(保持氣缸溫度),此狀況也針對(duì)氣(閥片也是非金屬)。

      賀爾碧格要求填料注油滴數(shù)為一級(jí)12滴/分鐘,二級(jí)28滴/分鐘,而現(xiàn)場實(shí)際一、二級(jí)填料注油量均為12滴/分鐘。建議增大潤滑油的注入量,尤其在開機(jī)初期,大的注油量有助于提高填料的工作壽命。

      4)建議每次開機(jī)前加大注油量,隨著機(jī)組運(yùn)行時(shí)間的延續(xù),最終緩慢將注油量調(diào)整至規(guī)定注油量。

      5)在檢修注油管路時(shí),聯(lián)接軟管必須采用專用打壓泵,按照填料函設(shè)計(jì)阻封壓力,檢查金屬軟管或高壓橡膠軟管的耐壓情況,避免出現(xiàn)潤滑油異常泄漏,不能進(jìn)入填料函。

      五、壓縮機(jī)檢修時(shí)對(duì)填料函注油系統(tǒng)的調(diào)試檢查

      填料函的注油系統(tǒng)是在有背壓下工作正常才是真正的正常,不是壓縮機(jī)沒有啟動(dòng)前填料函潤滑油的工作通暢。規(guī)定背壓下管路無泄漏,注油器的柱塞泵才能將潤滑油送到填料函設(shè)定位置。

    來源:本站原創(chuàng)

    標(biāo)簽: 填料磨損壓縮機(jī)  

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