【壓縮機網】壓縮空氣是僅次于電力的第二大動力,是工業生產中的三大動力能源之一。制造業生產用電量大,在雙碳節能大背景下,節能改造和能源結構轉型刻不容緩。
不少制造業企業在能源管控方面由于缺乏有效的管理工具與方法,能耗系統仍采用比較粗放式的管理模式,水、電、氣通過人工抄表與統計,不具備能耗分析與決策,仍停留在數據監測與目標督促層面。
節能改造,改造哪些?
1、螺桿節能機取代活塞或工頻
雖然螺桿節能機已經普及,但目前仍有不少制造業工廠的老款機、活塞機、工頻機仍在繼續上崗,螺桿節能機替換后,節能空間巨大。
2、升級智能化空壓站
采用聯控/集控,多種機型組合,采用數字化AI智能設置,可以智能啟停,按需用氣,實現良好的節能效果。
3、治理泄漏
檢查所有的輸送管網及用氣點,特別是接頭、閥門等處,及時處理泄漏點,可以有效的避免用氣浪費。
4、治理壓降
通過在管路分段安裝流量計,檢查各段壓降與流量損失,采用環型管網,平衡各點用氣壓力。每提高1公斤壓力,多增加7%-10%的能耗。
5、正確設置供氣壓力
評估用氣設備的壓力需求,在保證生產的情況下盡量平衡空壓機排氣壓力,結合實際情況進行實施。
6、做好設備維護
維護保養好的空壓機,提升性能,減少不必要的配件維修。
7、余熱回收
空壓機余熱回收再利用,降低空壓機的綜合使用成本。
節能改造的實施步驟
葆德為客戶提供對原有空壓站免費能耗檢測服務,將企業實際用氣量、用氣波動等情況進行數據分析,并根據行業經驗對企業的用氣品質和壓力進行細分,葆德提供全套的壓縮空氣改造方案,并提供備用機服務。
節能改造后有哪些成果?
經過改造后,空壓站整站達到省電、節能、環保、減排、降低磨損、延長壽命、安全可靠的效果。根據空氣量需求來供給的壓縮機工況是經濟的運行狀態。降低了運行成本,輸出壓力更穩定,延長了空壓機的使用壽命。
葆德節能改造成功案例
清遠某電路板集團空壓站系統由8臺空壓機組成,其中常開空壓機6臺,備機2臺,(總裝機功率為1200kW,其中常開空壓機總功率為1100kW),目前存在以下能源浪費現象:
改造前的能耗浪費:
改造前階段機組效率浪費:10%
改造前壓縮空氣系統有0.13MPa的壓損,存在7%的浪費。
其中,卸載浪費占比8%。
壓縮空氣系統整體能耗浪費25%。
▲改造前
改造后的節能成效:
數據監測與無人值守:監測用氣流量變化和壓力變化;自動分析和計算數據;自動調整開機數量;自動調整變頻參數;站房無需人工值守;設備無需人工干預調整運行參數。
管路優化節能改造:通過對空壓站房舊機替換節能16%,智能空壓站數字調控節能7%,綜合節能23%。
智能穩壓科學用氣:原有空壓站設備供氣壓力長期設置在0.81MPa,改造后針對供氣壓力的合理設置并保證不影響生產,空壓站母管壓力穩定在0.73MPa。
每年為客戶節省電費至少約128.6萬人民幣(電費0.49元/度)
▲改造后
葆德智慧能管服務,對用戶工廠內的主要用能設備、照明系統、空調系統和總耗電進行電力監測,智能采集能耗數據,并通過平臺進行分析和報表產出。
葆德是綜合用氣及能源服務整體解決方案供應商,從客戶需求出發,為客戶提供用氣規劃,能源管理,數字化平臺建設,以節能整體解決方案助力用戶實現節能增效和社會價值。
【壓縮機網】壓縮空氣是僅次于電力的第二大動力,是工業生產中的三大動力能源之一。制造業生產用電量大,在雙碳節能大背景下,節能改造和能源結構轉型刻不容緩。
不少制造業企業在能源管控方面由于缺乏有效的管理工具與方法,能耗系統仍采用比較粗放式的管理模式,水、電、氣通過人工抄表與統計,不具備能耗分析與決策,仍停留在數據監測與目標督促層面。
節能改造,改造哪些?
1、螺桿節能機取代活塞或工頻
雖然螺桿節能機已經普及,但目前仍有不少制造業工廠的老款機、活塞機、工頻機仍在繼續上崗,螺桿節能機替換后,節能空間巨大。
2、升級智能化空壓站
采用聯控/集控,多種機型組合,采用數字化AI智能設置,可以智能啟停,按需用氣,實現良好的節能效果。
3、治理泄漏
檢查所有的輸送管網及用氣點,特別是接頭、閥門等處,及時處理泄漏點,可以有效的避免用氣浪費。
4、治理壓降
通過在管路分段安裝流量計,檢查各段壓降與流量損失,采用環型管網,平衡各點用氣壓力。每提高1公斤壓力,多增加7%-10%的能耗。
5、正確設置供氣壓力
評估用氣設備的壓力需求,在保證生產的情況下盡量平衡空壓機排氣壓力,結合實際情況進行實施。
6、做好設備維護
維護保養好的空壓機,提升性能,減少不必要的配件維修。
7、余熱回收
空壓機余熱回收再利用,降低空壓機的綜合使用成本。
節能改造的實施步驟
葆德為客戶提供對原有空壓站免費能耗檢測服務,將企業實際用氣量、用氣波動等情況進行數據分析,并根據行業經驗對企業的用氣品質和壓力進行細分,葆德提供全套的壓縮空氣改造方案,并提供備用機服務。
節能改造后有哪些成果?
經過改造后,空壓站整站達到省電、節能、環保、減排、降低磨損、延長壽命、安全可靠的效果。根據空氣量需求來供給的壓縮機工況是經濟的運行狀態。降低了運行成本,輸出壓力更穩定,延長了空壓機的使用壽命。
葆德節能改造成功案例
清遠某電路板集團空壓站系統由8臺空壓機組成,其中常開空壓機6臺,備機2臺,(總裝機功率為1200kW,其中常開空壓機總功率為1100kW),目前存在以下能源浪費現象:
改造前的能耗浪費:
改造前階段機組效率浪費:10%
改造前壓縮空氣系統有0.13MPa的壓損,存在7%的浪費。
其中,卸載浪費占比8%。
壓縮空氣系統整體能耗浪費25%。
▲改造前
改造后的節能成效:
數據監測與無人值守:監測用氣流量變化和壓力變化;自動分析和計算數據;自動調整開機數量;自動調整變頻參數;站房無需人工值守;設備無需人工干預調整運行參數。
管路優化節能改造:通過對空壓站房舊機替換節能16%,智能空壓站數字調控節能7%,綜合節能23%。
智能穩壓科學用氣:原有空壓站設備供氣壓力長期設置在0.81MPa,改造后針對供氣壓力的合理設置并保證不影響生產,空壓站母管壓力穩定在0.73MPa。
每年為客戶節省電費至少約128.6萬人民幣(電費0.49元/度)
▲改造后
葆德智慧能管服務,對用戶工廠內的主要用能設備、照明系統、空調系統和總耗電進行電力監測,智能采集能耗數據,并通過平臺進行分析和報表產出。
葆德是綜合用氣及能源服務整體解決方案供應商,從客戶需求出發,為客戶提供用氣規劃,能源管理,數字化平臺建設,以節能整體解決方案助力用戶實現節能增效和社會價值。
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