【壓縮機網】近日,西北油田“天然氣壓縮機氣閥總成拆裝工具的研制”QC項目榮獲集團公司2022年度質量管理油氣和新能源板塊一等獎。輸氣首站天然氣壓縮機氣閥總成拆裝工具投入兩年來,每年產生經濟效益30余萬元,科學管理節能增效成績斐然。
油氣運銷部輸氣首站作為西北油田天然氣外輸的源頭站庫,每天負責100萬立方米天然氣增壓外輸工作,確保新疆庫車縣、輪臺縣居民和工業用氣。壓縮機運行狀態對天然氣處理站及外輸管網系統運行安全,在油田保供工作中占據重要作用。
輸氣站目前擁有往復式壓縮機6臺,每年需要進行二級、三級保養5次,每臺壓縮機有進、排氣閥16個,保養中需要拆裝氣閥400余次。平時維護保養拆裝氣閥使用的是傳統工具臺虎鉗,存在易造成機械損傷、拆裝效率低、人員拆裝強度大等問題。
為改善這一現狀,2021年元月,該部確定“天然氣壓縮機氣閥總成拆裝工具的研制”攻關課題。QC奮進小組在技術人員唐海飛帶領下,深入輸氣首站生產現場,詳細了解氣閥結構、氣閥種類、氣閥工作原理、壓縮機組成及原理等專業技術知識。通過工藝參數、生產數據等,對天然氣壓縮機氣閥總成拆裝方法和相關文獻進行查新鑒別分析。
往復式壓縮機底部氣閥外套由六顆螺栓進行固定,經過多次集中討論、試驗及論證,經過實施、改進、跟蹤,小組成員最終確定“氣閥底座銷釘固定+氣閥壓蓋壓板固定+滑動螺栓調節”組合方式實現對氣閥固定,實現便捷拆卸。
“使用了專用拆卸工具后,降低了勞動強度,能夠快速完成氣閥拆裝,增加壓縮機運行時效,為正常保供奠定了基礎?!陛敋馐渍菊鹃L黃金開心地說。
天然氣壓縮機氣閥總成拆裝工具的成功研制,避免了拆卸過程對氣閥的機械損傷及氣缸的磨損,延長氣閥總成、閥片等配件使用壽命,每年預計可節約氣閥及組件損耗24組、壓縮機氣缸磨損1個,拆裝時間由12小時縮至2.7小時,提高了壓縮機維護保養效率,解決了現場的實際問題,創造了良好的經濟效益。順利完成QC既定目標任務,同時具有良好的社會推廣價值。
【壓縮機網】近日,西北油田“天然氣壓縮機氣閥總成拆裝工具的研制”QC項目榮獲集團公司2022年度質量管理油氣和新能源板塊一等獎。輸氣首站天然氣壓縮機氣閥總成拆裝工具投入兩年來,每年產生經濟效益30余萬元,科學管理節能增效成績斐然。
油氣運銷部輸氣首站作為西北油田天然氣外輸的源頭站庫,每天負責100萬立方米天然氣增壓外輸工作,確保新疆庫車縣、輪臺縣居民和工業用氣。壓縮機運行狀態對天然氣處理站及外輸管網系統運行安全,在油田保供工作中占據重要作用。
輸氣站目前擁有往復式壓縮機6臺,每年需要進行二級、三級保養5次,每臺壓縮機有進、排氣閥16個,保養中需要拆裝氣閥400余次。平時維護保養拆裝氣閥使用的是傳統工具臺虎鉗,存在易造成機械損傷、拆裝效率低、人員拆裝強度大等問題。
為改善這一現狀,2021年元月,該部確定“天然氣壓縮機氣閥總成拆裝工具的研制”攻關課題。QC奮進小組在技術人員唐海飛帶領下,深入輸氣首站生產現場,詳細了解氣閥結構、氣閥種類、氣閥工作原理、壓縮機組成及原理等專業技術知識。通過工藝參數、生產數據等,對天然氣壓縮機氣閥總成拆裝方法和相關文獻進行查新鑒別分析。
往復式壓縮機底部氣閥外套由六顆螺栓進行固定,經過多次集中討論、試驗及論證,經過實施、改進、跟蹤,小組成員最終確定“氣閥底座銷釘固定+氣閥壓蓋壓板固定+滑動螺栓調節”組合方式實現對氣閥固定,實現便捷拆卸。
“使用了專用拆卸工具后,降低了勞動強度,能夠快速完成氣閥拆裝,增加壓縮機運行時效,為正常保供奠定了基礎?!陛敋馐渍菊鹃L黃金開心地說。
天然氣壓縮機氣閥總成拆裝工具的成功研制,避免了拆卸過程對氣閥的機械損傷及氣缸的磨損,延長氣閥總成、閥片等配件使用壽命,每年預計可節約氣閥及組件損耗24組、壓縮機氣缸磨損1個,拆裝時間由12小時縮至2.7小時,提高了壓縮機維護保養效率,解決了現場的實際問題,創造了良好的經濟效益。順利完成QC既定目標任務,同時具有良好的社會推廣價值。
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